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熱門關鍵詞:

生物質 高效燃燒

需求背景 解決方案 能效與排放 用戶價值 相關資訊

背景簡介

生(sheng)物(wu)質供熱項目因燃料特性受(shou)多方面(mian)因素(su)的影響

瑞行集團生物質供暖項目


西安瑞(rui)行(xing)城(cheng)(cheng)市熱(re)(re)力(li)集(ji)團是陜(shan)西省大型供(gong)(gong)熱(re)(re)集(ji)團,旗(qi)下大荔(li)縣(xian)熱(re)(re)力(li)公(gong)司(si)主要(yao)負責縣(xian)城(cheng)(cheng)區(qu)集(ji)中供(gong)(gong)熱(re)(re),公(gong)司(si)建(jian)有(you)(you)熱(re)(re)源站一座,站內(nei)建(jian)成(cheng)58MW天(tian)然氣(qi)鍋爐(lu)(lu)2臺(tai)(tai),共(gong)敷設(she)熱(re)(re)力(li)管網32公(gong)里,可(ke)滿(man)足城(cheng)(cheng)區(qu)400萬(wan)平方(fang)米的(de)供(gong)(gong)熱(re)(re)需求,但因陜(shan)西省范圍內(nei)氣(qi)源不足,采暖季天(tian)然氣(qi)供(gong)(gong)應(ying)緊張,原(yuan)有(you)(you)的(de)天(tian)然氣(qi)鍋爐(lu)(lu)不能完全保障用熱(re)(re)需求。為改(gai)善供(gong)(gong)熱(re)(re)氣(qi)源不足的(de)問題,大荔(li)熱(re)(re)力(li)選用我(wo)公(gong)司(si)鍋爐(lu)(lu)產品,投資建(jian)設(she)了生物質(zhi)鍋爐(lu)(lu)項目(mu),該項目(mu)為陜(shan)西省首臺(tai)(tai)臥式循環流化床熱(re)(re)水鍋爐(lu)(lu),實現(xian)了大荔(li)縣(xian)雙熱(re)(re)源供(gong)(gong)熱(re)(re)保障。



熱華方案

01

鍋爐(lu)熱效率 三級(ji)(ji)爐(lu)膛的結構,配合循(xun)環(huan)(huan)回路(lu)關鍵部件上的發明創新,將(jiang)一(yi)級(ji)(ji)灰循(xun)環(huan)(huan)改(gai)(gai)為(wei)兩(liang)級(ji)(ji)灰循(xun)環(huan)(huan),增加循(xun)環(huan)(huan)級(ji)(ji)數(shu),行成(cheng)了(le)多流程特征。鍋爐(lu)爐(lu)膛內的有效(xiao)燃(ran)燒(shao)行程加長,延長了(le)燃(ran)料燃(ran)燒(shao)時(shi)間,使(shi)燃(ran)料燃(ran)燒(shao)更(geng)為(wei)充分;同時(shi)三級(ji)(ji)爐(lu)膛有利于布置鍋爐(lu)受熱面,燃(ran)燒(shao)組織和(he)換熱面布置兩(liang)方面的改(gai)(gai)進措(cuo)施提高了(le)鍋爐(lu)的熱效(xiao)率。鍋爐(lu)設(she)計(ji)工(gong)況下(xia)的運(yun)行熱效(xiao)率范(fan)圍為(wei)88%-92%,節約了(le)客戶用熱成(cheng)本。

02

燃料適應性 臥式循環流化床鍋爐燃料適應性廣,同爐可用燃料熱值范圍寬(6.3-25.0 MJ/kg均適用)。該技術通過高溫、低溫兩級灰循環很好地調控了鍋爐主燃室密相區床溫,兩級循環之間能實現返料自平衡,在燃用不同燃料時能根據燃料特性自適應調節兩級灰循環的返料量,保證爐內燃燒穩定,因而具有良好的燃料適應性。臥式循環流化床鍋爐可單獨或者混合燃燒各種一般生物質(主要指農林廢棄物)和生物質工業棄物(中藥渣、糠醛渣、煙梗等),降低燃料成本的同時,增加用戶燃料選用便利性和靈活性。
獨特的多流程和兩級物料循環不但適應了燃料復雜多變的特點,同時滿足了鍋爐寬負荷運行下實現物料自平衡的需求。

03

鍋爐可用率 發明了適合臥式循環流化床鍋爐的排渣裝置、回料器、分離器、中心筒等關鍵部件。鍋爐整體高度降低和物料復合循環,實現了以中溫分離代替高溫分離,降低了高溫腐蝕,并且中溫分離使分離器后灰中的堿金屬粘結性下降,避免了分離器后燃及結焦、積灰等問題,大大提高了鍋爐的可用率和安全性。在相同運維條件下,比傳統燃生物質鍋爐的連續運行周期顯著延長。設備檢修間隔時間增長,運維成本降低。2021年,示范項目中的1號爐就創下了中小型生物質鍋爐225日(連續5400小時)不停爐的記錄。
該技術在中溫分離器下游布置對流受熱面,省煤器入口煙溫低于堿金屬的粘結沉積溫度,能有效防止省煤器等對流管束上的積灰。常規的循環流化床分離溫度為850℃至900℃,臥式循環流化床的一級回灰溫度約為650℃,二級回灰溫度約為500℃,由于回灰溫度較低,可以有效控制密相區燃燒溫度,同時,不會發生分離器及尾部受熱面結焦現象;此外,由于中溫分離,分離器的工作溫度低,可增加分離器壽命。采用三級爐膛,鍋爐的輻射受熱面相對增多,對流受熱面比例變小,有效地緩解了堿金屬造成的粘結沉積。采取燃氣脈沖吹灰器(無需水沖洗),對粘結性積灰的吹灰效果好,克服了堿金屬積灰和粘結問題。

04

單層布(bu)置建設費用、周期、運維安全性 傳統的雙層(ceng)(ceng)布(bu)(bu)置鍋(guo)(guo)爐(lu)房(fang)(fang)(fang)設(she)計,鍋(guo)(guo)爐(lu)房(fang)(fang)(fang)面(mian)(mian)積使(shi)用(yong)(yong)不合理,鍋(guo)(guo)爐(lu)房(fang)(fang)(fang)面(mian)(mian)積大(da),建(jian)(jian)(jian)造費用(yong)(yong)高(gao)(gao),供暖、照明負荷大(da),人員巡檢路(lu)線(xian)長。熱華(hua)鍋(guo)(guo)爐(lu)采取單層(ceng)(ceng)布(bu)(bu)置。即鍋(guo)(guo)爐(lu)設(she)在±0.00米(mi)平面(mian)(mian)層(ceng)(ceng),取消+4.00米(mi)標(biao)高(gao)(gao)鍋(guo)(guo)爐(lu)設(she)備(bei)層(ceng)(ceng),相(xiang)應不設(she)鍋(guo)(guo)爐(lu)島獨立基礎。以一臺容量35t/h鍋(guo)(guo)爐(lu)為例,單層(ceng)(ceng)布(bu)(bu)置鍋(guo)(guo)爐(lu)基礎造價可減少(shao)30萬元,大(da)大(da)減少(shao)鍋(guo)(guo)爐(lu)房(fang)(fang)(fang)建(jian)(jian)(jian)筑面(mian)(mian)積,鍋(guo)(guo)爐(lu)房(fang)(fang)(fang)土建(jian)(jian)(jian)工(gong)程量少(shao),現澆混(hun)凝土量少(shao),主體結構施工(gong)簡(jian)單,施工(gong)周期(qi)短。

05

運行費(fei)用 臥式結構較傳統流化床對引風機功率要求下降,節約電耗效果極為顯著,臥式流化床鍋爐每產一噸蒸汽的電耗約為18度,傳統鍋爐約為28度,以工業用電0.85元/度計算,年產20萬噸蒸汽時,全年僅電費一項可節約170萬元。
中溫分離灰渣顆粒大,兩級物料循環回收率更高,減少床料補充量,節約后期運行費用。

06

環保成本 針對工業鍋爐(lu)(lu)(lu)氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)原始(shi)排放(fang)(fang)高的問題,將空氣(qi)分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)和燃(ran)料分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)統籌布置,基(ji)于(yu)(yu)三床(chuang)多分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)循環燃(ran)燒技(ji)術(shu)路線,增加燃(ran)料分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)噴口,形成(cheng)了(le)三床(chuang)多分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)低(di)NOx-CFB燃(ran)燒技(ji)術(shu),可將氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)原始(shi)排放(fang)(fang)降低(di)50%以上。在系統成(cheng)套技(ji)術(shu)方(fang)面,通過(guo)(guo)氣(qi)固(gu)流(liu)態化(hua)(hua)燃(ran)燒、燃(ran)料分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)燃(ran)燒、分(fen)(fen)(fen)級(ji)(ji)配風等控制(zhi)氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)原始(shi)生成(cheng),氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)的原始(shi)排放(fang)(fang)可低(di)于(yu)(yu)100毫克/立方(fang)米。輔助(zhu)爐(lu)(lu)(lu)內(nei)SNCR脫(tuo)除氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)、爐(lu)(lu)(lu)內(nei)鈣基(ji)脫(tuo)硫劑干(gan)法脫(tuo)硫、尾部煙氣(qi)堿液洗滌精(jing)脫(tuo)二氧(yang)化(hua)(hua)硫,旋風粗除塵、布袋過(guo)(guo)濾精(jing)除塵等復合(he)手段,實(shi)現爐(lu)(lu)(lu)內(nei)控制(zhi)和爐(lu)(lu)(lu)外尾部設施控制(zhi)的優(you)化(hua)(hua)組合(he),經(jing)濟、高效(xiao)地實(shi)現了(le)超低(di)排放(fang)(fang)。與(yu)傳統技(ji)術(shu)相比,達到同樣的環保(bao)排放(fang)(fang)標準,脫(tuo)硫脫(tuo)硝運行成(cheng)本可節約(yue)一半。鍋爐(lu)(lu)(lu)顆粒物(wu)、二氧(yang)化(hua)(hua)硫和氮(dan)(dan)氧(yang)化(hua)(hua)物(wu)排放(fang)(fang)優(you)于(yu)(yu)《鍋爐(lu)(lu)(lu)大(da)氣(qi)污染物(wu)排放(fang)(fang)標準GB13271-2014》規定的關于(yu)(yu)重點地區(qu)燃(ran)氣(qi)鍋爐(lu)(lu)(lu)排放(fang)(fang)限制(zhi)要求。

工藝流程

能效與排放

序號 項目 本產品排放指標 超低排放標準
1 顆粒物(毫克/立方米) 1.9 ≤5
2 二氧化硫(毫克/立方米) 1.01 ≤35
3 氮氧化物(毫克/立方米) 11.13 ≤50

大荔縣生物質集中供熱項目作為陜西省首臺臥式循環流化床熱水鍋爐技術在當地的落地建設,得到各級領導和部門的高度重視,發改委,環保局等部門對該項目進行了實地考察和指導,就項目的實施有效地降低了區域內天然氣消耗量,提高了居民供熱質量;生物質燃料的再利用;有效地降低區域內的環境污染等問題,給予了高度的評價。
渭南市委副書記王瑞峰、大荔縣委書記劉莉、市委副秘書長王永鵬等一行蒞臨大荔熱力項目現場參觀指導

該項目建成后,服務6500戶,解決了大荔縣25000余人的供暖問題,供暖質量得到了用戶的一致好評。大荔縣用熱居民反饋良好,室內溫暖,舒適度較高,不用擔心天然氣不足家里冷的問題了。
按照生物質原料年用量3萬噸核算,每年為當地農民創收超過1000萬,可帶動大荔縣就業人員60余人。
民樂園小區業主委員會為大荔縣生物質集中供熱項目點贊

為什么選擇熱華?

大荔縣(xian)生(sheng)(sheng)物質(zhi)(zhi)集中供熱項目作為大荔縣(xian)重點(dian)民(min)生(sheng)(sheng)項目,已連續運(yun)行四個供暖(nuan)季,有效(xiao)(xiao)降低區(qu)域內天然氣(qi)消耗量,解(jie)決了(le)(le)大荔縣(xian)居民(min)因天然氣(qi)不足產生(sheng)(sheng)的集中供熱問題,確保了(le)(le)大荔縣(xian)供熱質(zhi)(zhi)量;減少了(le)(le)農(nong)林(lin)廢(fei)棄物田間(jian)地頭亂(luan)堆亂(luan)放,農(nong)民(min)隨意燃燒的現(xian)象(xiang),改善了(le)(le)農(nong)村環境(jing)面貌;提高了(le)(le)能(neng)源綜合利(li)用效(xiao)(xiao)率(lv);避免了(le)(le)生(sheng)(sheng)物質(zhi)(zhi)燃料在儲運(yun)和(he)使用過(guo)程廢(fei)水(shui)、廢(fei)氣(qi)、廢(fei)渣等“三廢(fei)”的產生(sheng)(sheng),無散落(luo)揚塵(chen)等污染。該項目在節能(neng)減排和(he)改善環境(jing)質(zhi)(zhi)量的同時(shi)提高周(zhou)邊(bian)村民(min)收益(yi),實(shi)現(xian)了(le)(le)經濟效(xiao)(xiao)益(yi)、環境(jing)效(xiao)(xiao)益(yi)和(he)社會效(xiao)(xiao)益(yi)的同步提升。


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